首钢通钢90毫米薄板坯改造实现全流程轧制生产
[商务前线]2026/6/22 16:09:00

    近日,首钢通钢炼钢事业部传来捷报:成功攻克坯厚升级难题,90毫米薄板坯改造实现全流程轧制生产。新工艺与新坯型的落地,不仅攻克多项生产技术瓶颈,实现产品质量稳定可控,更显著缩短生产周期、提升设备及人员作业效率,为公司稳产高产、降本增效注入强劲动力。
   为确保试制一次成功,炼钢事业部提前统筹部署,组织技术骨干与一线操作人员开展专题研讨,立足厚坯生产特性,系统梳理风险难点,确定最优工艺参数和标准化操作方案,并逐项明确各岗位管控职责。试制前,操作人员对设备状态进行全面调试,校核各项运行参数,逐一排查并消除设备隐患,确保产线工况完全满足厚坯连续化、标准化生产要求。
   试制期间,炼钢事业部各专业骨干组织的技术服务团队全程驻场,覆盖炼钢、精炼、连铸至轧钢全流程,提供工艺指导、技术支撑与质量管控。连铸阶段适时提升拉速,结晶器钢液面运行平稳,铸坯温度分布均匀。针对坯型变更引发的轧制模型自学适应等问题,现场技术团队快速响应,通过离线模拟、动态调整工艺参数、迭代优化轧制模型等措施,保障轧制作业平稳推进。成品检测结果显示,90毫米铸坯轧制产品的力学性能、非金属夹杂物等指标均与原有规格产品持平,满足技术质量要求。
   依托坯型优化与全流程工艺升级,炼钢事业部进一步压缩生产周期,单炉浇铸时间缩短2分钟。按每班日均产量计算,运转效率显著提升,设备空转与待机时间大幅减少,连续作业能力和综合利用率再上新台阶。
此次90毫米铸坯多钢种试制与轧制任务的圆满完成,充分验证了新坯型工艺的可行性与稳定性,标志着该规格铸坯已具备规模化量产条件。这一成果是公司聚焦技术创新、深挖内部潜力的重要体现,全体干部职工同心协力、攻坚克难,以严谨务实的作风将工艺优化转化为实实在在的生产效能。
   下一步,炼钢事业部将以本次试制成功为契机,持续推进工艺革新与流程优化,依托成熟工艺开展薄规格板材试生产,不断丰富产品规格矩阵。全体职工也将继续保持进取姿态,严守质量底线、深挖产能潜力,全力推动企业生产经营工作持续向好、再攀新高。