为进一步提高生产效率、降低生产成本,本钢板材公司从严控铁水温度、减少铁水温降损失入手,深化精益+“双基”管理,加强生产组织和上下道工序协同联动,2月份,铁水温降达到125℃,铁水温度损失同比减少13℃,创历史最好水平。 从2024年起,板材公司对铁水温降控制工作实施精益+“双基”管理。一方面,提高鱼雷罐全流程运行效率,构建统一科学的配罐模式,缩短鱼雷罐在高炉的停留时间。同时,制订鱼雷罐扣渣周计划,按每罐运行100次扣渣一次的标准,确保每月每罐扣渣一次,保证27辆360吨鱼雷罐车同时上线运行,360吨鱼雷罐北倒罐站到达率超过95%,北倒罐站两次翻空率达到98%,最大程度降低铁水温降。 为实现上下道工序无缝衔接,板材公司强化生产组织,加强板材炼铁总厂、板材炼钢厂、本钢物流管理中心等单位的沟通协调,及时掌握鱼雷罐铁水装载时间与炼钢翻铁时间,提前安排机车等待运输,在接到配、续罐通知后,确保在30分钟内完成配罐,大幅提升了鱼雷罐周转率,为降低铁水温降创造了有力条 件。 下一步,板材公司将持续探索鱼雷罐保温方式,进一步减少铁水温降损失,为实现极致降本目标助力。
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